2002年8月3日,湖北某氮肥厂尿素车间发生了一起较为严重的液氨泄漏事故。事故发生后,由于处理及时,措施得当,未造成人员伤亡,但因为生产系统紧急停车,经济损失5万多元。
1.事故经过
8月3日10时30分左右,该主厂房工段泵房岗位1号高压液氨泵因泵头内漏严重,准备更换泵头。操作工接工段指令顺利倒入2号泵生产后,开始对1号泵进行置换。当操作工逐渐关小1号泵进口第一截止阀时,突然,紧连着该阀的起备用作用的第二截止阀压盖开始发生泄漏,旋即该处垫片被冲出,泄漏量瞬间增大。幸亏该操作工事先戴好了防毒面具,待该操作工摸索走出泵房岗位时,整个泵房已被不断翻滚着的氨雾笼罩住。而此时,现场内仍有20多台机泵在正常运转之中,若出现一点火星,将有可能引起爆燃。正在现场指挥作业的车间主任立即跑到配电室切断了电源,迫使系统紧急停车,避免了事态进一步扩大。该岗位的另一操作工也迅速背上氧气呼吸器冲入现场,将该泵液氨进口总管线上的截止阀强行关闭,用最短的时间及时止住了系统内液氨继续泄漏。现场其他人员则迅速砸开消防箱,取出消防带将消防水引至现场,冲洗泄漏的阀门,稀释、吸收地面氨水,现场氨雾在20多分钟后才逐渐消失。
2.事故分析
事故发生后,该厂安全部门人员立即赶到了现场,随后组织生产部等相关单位人员对事故原因进行了调查分析,确认:
(1)该l号液氨泵出口第二高压截止阀严重内漏,当操作工关小该泵进口第一截止阀后,包括第二截止阀在内的一小段中压管线内压力骤然升高,导致第二截止阀压盖垫片超压冲出,液氨大量外漏,迫使系统紧急停车。假若该垫片未能及时被冲破,后果可能更加严重。
(2)由于车间不久前进行人员调整,当班的2名操作工搭班作业时间尚不足半月,相互之间还不够协调、默契,双方都误认为对方已将该1号泵出口第一高压截止阀关闭(该阀门之所以不关,主要目的是要将内漏的液氨回收到系统内,以免造成浪费和污染)。加之现场氨味大,戴着面具作业不方便,就疏于检查,凭经验操作,直接去关进口阀,这是导致事故的主要原因。
3.事故教训与防范措施
这起事故,由于生产系统紧急停车造成5万多元的经济损失,而更换该阀门不过?5000?元,一轻一重,一多一少,十分清楚。所以对关键生产设备、重要生产设施,应及时维修或更换,不能因小失大,否则节约不成反而会造成更大的损失,得不偿失。如果液氨泄漏引起火灾、爆炸,损失将更大。因此,在安全工作上不能过于强调节约,该花钱时就花钱。避免事故的发生,就等于创造了经济效益。
从事故防范措施上讲,要加强职工的安全学习教育,提高安全意识,增强自我防护能力,爱惜安全防护器具。此次事故中,若不是果断地拉闸断电,事故可能进一步恶化;若该操作工关闭阀门时未戴防毒面具,则极有可能发生意外;若现场的氧气呼吸器无法使用,也就不能及时有效制止泄漏,从而造成不必要的浪费和污染。
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